6月26日清晨,天津石化 2號加氫裂化裝置現(xiàn)場,剛剛完成“接骨手術(shù)”的循氫機旁,一個年輕人正仔細地觀察著主汽門拉桿部位的運行情況。原來是聯(lián)合六車間入職不滿一年的外操王喜龍在為循氫機做特護呢。前幾天正是他發(fā)現(xiàn)了循氫機二次油壓異常,上報了車間,才把循氫機從危險的邊緣搶救回來了。
2號加氫裂化是天津石化的主裝置之一,而循氫機則是加氫裝置的“心臟”。它的運行穩(wěn)定與否對整個生產(chǎn)鏈條至關(guān)重要。獲悉異常后,聯(lián)合六車間立即與設(shè)備科聯(lián)合對循氫機進行了“會診”。排查中他們發(fā)現(xiàn),汽輪機主汽門控制閥西側(cè)拉桿出現(xiàn)了斷裂,導(dǎo)致了主汽閥開度過大,進而引起二次油壓異常,已經(jīng)危及到循氫機的正常運轉(zhuǎn)。
高速運轉(zhuǎn)中的循氫機一側(cè)拉桿斷裂,另一側(cè)拉桿雖在勉強維持調(diào)節(jié),卻也面臨著斷裂的風險,此前裝置從未遇到過這類問題,這是此次搶修*大挑戰(zhàn)。煉油部成立了搶修攻關(guān)小組,通過再次現(xiàn)場勘察,假設(shè)可能出現(xiàn)的緊急情況制定了多套搶修方案,并聯(lián)合保運單位為循氫機“接骨療傷”。
“一會兒施工的時候你們緩慢操作,我和中控室實時核對運行參數(shù),咱們盡量把機組波動控制在較小的范圍內(nèi)實施焊接。”施工前,負責現(xiàn)場指導(dǎo)的設(shè)備員王建章再次叮囑。
儀表、設(shè)備、工藝及內(nèi)外操各崗位人員嚴陣以待,維修師傅開始在汽輪機上部,緩慢將斷裂錯位的拉桿復(fù)位,不出所料汽輪機的轉(zhuǎn)速開始出現(xiàn)波動。“慢點,再慢點,等轉(zhuǎn)速平穩(wěn)了再操作。”王建章不時提醒維修師傅緩慢操作。午后的太陽火辣辣的,加上設(shè)備散發(fā)出的熱量,大家的工裝干了濕,濕了又干,額頭上汗水不停地聚集滴下,落在了汽輪機高溫部位,“呲”的一聲化成一團霧氣消失在空氣中。
“不行,拉桿填料處有蒸汽泄出,正吹著斷裂部位,無法完成焊接。”又有意外情況發(fā)生,怎么辦?拉桿不可能長時間固定,否則將造成循氫機運轉(zhuǎn)的紊亂,導(dǎo)致觸發(fā)自保聯(lián)鎖而停車。有人建議快恢復(fù)原位吧。就在大伙猶豫怎么進行下一步時,車間主任沈灝冷靜思考后說道:“循氫機不能帶著隱患運轉(zhuǎn)。現(xiàn)場調(diào)整B方案,設(shè)備組負責穩(wěn)住循氫機的運轉(zhuǎn),工藝組穩(wěn)定好反應(yīng)系統(tǒng),其他人員維持好現(xiàn)場秩序,立即執(zhí)行。”
搶修小組立即集思廣益更改完善方案,采取在焊接處下方安裝工裝卡具的方式,擋住了“入侵”的蒸汽,為循氫機在較小波動下實施焊接爭取了時間。經(jīng)過將近十二小時的苦戰(zhàn),“接骨手術(shù)”成功了,循氫機終于又恢復(fù)了往日的平穩(wěn)。
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