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金陵石化:新裝置產(chǎn)生新效益

作者: 2018年12月03日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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11月28日,晨霧散去,杲杲日出,金陵石化32號路北37號路東,三座近100米高塔聳立,在冬日溫柔的陽光照射下熠熠生光。這三座相鄰的高塔是該公司去年新建的異丁烷裝置的典型特征。  該裝置投產(chǎn)以來,不斷優(yōu)化生產(chǎn),
11月28日,晨霧散去,杲杲日出,金陵石化32號路北37號路東,三座近100米高塔聳立,在冬日溫柔的陽光照射下熠熠生光。這三座相鄰的高塔是該公司去年新建的異丁烷裝置的典型特征。

  該裝置投產(chǎn)以來,不斷優(yōu)化生產(chǎn),深挖潛降消耗,攻難關(guān)消瓶頸,全力回用煉油尾氣,提高資源利用率,經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益突出,新裝置創(chuàng)出了新效益,展現(xiàn)出新的亮點(diǎn)。

優(yōu)化生產(chǎn)資源利用最大化

  “頂溫45攝氏度,底溫128.2攝氏度,正常。”11月28日10:30,該公司煉油二部五工區(qū)工藝二班班長陳文,指著DCS電腦屏上汽提塔T1103解釋,這些參數(shù)必須精確控制,誤差范圍不超正負(fù)0.3攝氏度,才能實(shí)現(xiàn)資源最大利用。

  2017年 6月27日,異丁烷裝置生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,異丁烷純度99.99%,全體參戰(zhàn)人員都激動地?zé)崃夜恼啤R驗(yàn)檫@對公司資源利用,進(jìn)一步拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu),創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn),實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展具有重要意義。

  由于異丁烷裝置原料來源復(fù)雜,以煉油尾氣為原料,組分經(jīng)常變化,在制取高純度異丁烷同時,如何有效回收其它資源增加高附加值產(chǎn)品,是裝置生產(chǎn)關(guān)鍵。

  裝置投運(yùn)以來,技術(shù)人員不斷優(yōu)化生產(chǎn)方案、細(xì)化工藝參數(shù)、調(diào)整操作條件,努力增產(chǎn)正丁烷、丁烯等產(chǎn)品產(chǎn)量,提升裝置效益。他們專門成立了攻關(guān)組優(yōu)化攻關(guān),每天分析記錄原料來源和組份,根據(jù)不同原料精細(xì)優(yōu)化生產(chǎn),保證將組份分離干凈。針對正丁烷質(zhì)量不太穩(wěn)定,經(jīng)過檢測、分析和探討,找到影響其質(zhì)量的主要因素為成品塔側(cè)線拔出點(diǎn)溫度略低,導(dǎo)致一部分異丁烷混入了正丁烷中。于是,他們經(jīng)過模索調(diào)整,調(diào)整裝置參數(shù),相關(guān)溫度提高0.3攝氏度,保質(zhì)保量生產(chǎn)出正丁烷產(chǎn)品。

回用余熱深挖潛降本

  11月28日15:10,該公司異丁烷裝置操作工陳文巡檢至成品塔熱水再沸器旁,細(xì)聽無水擊聲,運(yùn)行平穩(wěn),與操作室核對熱水進(jìn)口溫度109.3攝氏度,瞬時流量每小時922噸,一切正常。

  再沸器是裝置利用余熱的設(shè)備之一。異丁烷裝置原設(shè)計(jì)使用低壓蒸汽作為精餾塔底熱源,正常情況下,每小時消耗低壓蒸汽約145噸,能耗較大。而裝置所在的煉油二部高含硫裝置產(chǎn)生的130攝氏度凝結(jié)水,每小時有50噸左右,直接排放至凝結(jié)水系統(tǒng),其熱能未被充分利用,造成浪費(fèi)。此外,三重整還有約109攝氏度的低溫?zé)崴梢岳谩?

  為此,裝置技術(shù)人員深入挖潛,他們優(yōu)化裝置成品塔底重沸器換熱流程,將流程一分為二,利用不同熱源。一方面使用高含硫裝置凝結(jié)水,另一方面繼續(xù)使用低壓蒸汽,并將低壓蒸汽流量調(diào)節(jié)閥更換成小閥,精細(xì)調(diào)節(jié)流量。同時,增加再沸器將三重整低溫?zé)崴米鳟惗⊥檠b置成品塔底熱源,最大利用公司余熱。

  實(shí)施后運(yùn)行結(jié)果表明,兩種凝結(jié)水余熱經(jīng)利用后溫度降到88攝氏度,總流量每小時近千噸,初步測算每小時節(jié)約低壓蒸汽30余噸,每年減少蒸汽消耗24萬多噸,降低運(yùn)營成本3000萬元左右。

攻克難關(guān)消除瓶頸

  11月27日15:00,異丁烷裝置中控室,內(nèi)操劉陽調(diào)出DCS上異丁烷成品流量為每小時59.9噸,含量99.9%,生產(chǎn)滿負(fù)荷,產(chǎn)品高質(zhì)量,一切正常,他很高興。

  但是,裝置當(dāng)初可不是這樣“牛氣”,投運(yùn)一個月之后,裝置逐漸暴露出加氫反應(yīng)熱點(diǎn)控制難、溶劑回收塔運(yùn)行不穩(wěn)定、塔加熱蒸汽調(diào)節(jié)不方便、噪音較大等問題。

  面對這些難題,技術(shù)人員反復(fù)研究討論,查圖紙、跑現(xiàn)場、對比仿真,主動與設(shè)計(jì)人員探討。按照設(shè)計(jì),裝置開工后加熱爐要停用,這就要求反應(yīng)器必須有一定的溫升。開始,通過優(yōu)化萃取塔的操作,控制烯烴含量來保證反應(yīng)器溫升,結(jié)果操作波動較大,沖塔頻繁,影響生產(chǎn)。為此,他們經(jīng)過仔細(xì)觀察和摸索,在不合格烯烴和烷烴間增加一個短接,將醚后碳四引出,同時控制好反應(yīng)原料中烯烴含量,保證了反應(yīng)器溫升穩(wěn)定,萃取塔操作的平穩(wěn)。

  生產(chǎn)初期,裝置溶劑回收塔實(shí)際回收的溶劑濃度只有50%左右,而設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是80%,造成溶劑質(zhì)量不能得到保證。起初,他們通過調(diào)整操作、改變采樣地點(diǎn)等方式解決,但問題依然存在。面對該難題,技術(shù)人員多方剖析原因,查找癥結(jié),最終發(fā)現(xiàn),回收塔進(jìn)料溫度偏高,造成回收塔精餾段溫度梯度不明顯,于是,他們拆除了換熱器保溫,配置換熱器跨線,回收溶劑濃度慢慢升至80%。

  此外,塔重沸器處噪音達(dá)108分貝左右,嚴(yán)重超標(biāo)。為此,技術(shù)人員經(jīng)過深入分析,發(fā)現(xiàn)由于塔重沸器換熱面積過大,調(diào)節(jié)閥前后壓差偏大,引起蒸汽截留聲音過大。后經(jīng)反復(fù)調(diào)整方案,最終通過改變控制蒸汽流量的方式為控制凝液采出的方式,減少了換熱面積,并增加調(diào)節(jié)閥開度,消除了噪音。

  一個個難題逐步解決,裝置生產(chǎn)變得安靜、高效、平穩(wěn)。
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