揚子石化化工廠匯聚“金點子”結出“金果子”
作者: 2018年11月27日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
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揚子石化化工廠是該公司的主要生產(chǎn)廠之一,PTA聯(lián)合裝置是該廠的核心生產(chǎn)裝置。今年以來,揚子化工廠PTA聯(lián)合裝置以問題為導向,以創(chuàng)效為目標,發(fā)揮技術人員專業(yè)化優(yōu)勢,在開展合理化建議“金點子”活動中,不僅降本增
揚子石化化工廠是該公司的主要生產(chǎn)廠之一,PTA聯(lián)合裝置是該廠的核心生產(chǎn)裝置。今年以來,揚子化工廠PTA聯(lián)合裝置以問題為導向,以創(chuàng)效為目標,發(fā)揮技術人員專業(yè)化優(yōu)勢,在開展合理化建議“金點子”活動中,不僅降本增效顯著,而且全面提升了裝置綜合能力,結出了實實在在的“金果子”。
增加一根管線 減少污水20噸/小時
隨著工藝的不斷優(yōu)化,PTA三線的循環(huán)溶劑需求量持續(xù)降低,導致當前每小時的設計供水量比實際使用量多出20噸。多出來的部分,最后都要排放到地溝,作為污水進行處理。
8月底,該裝置重啟了PTA三線,實現(xiàn)二三線同時運行的模式。此時二線的循環(huán)溶劑量供給不足,每小時要補充20噸左右的脫鹽水,一定程度上增加了能耗。
工藝員張向陽想到,如果將兩邊互補一下,豈不是兩全其美?他發(fā)現(xiàn)兩條線的循環(huán)水溶劑管線最近的地方相差不到2米,這就意味著只要增加一根2米左右的跨線,就能完成改造。他的建議上報裝置后,立即被采納。改造完成后,跨線投入運行,通過控制原有流程上的調節(jié)閥,富余的循環(huán)溶劑將自動分流到二線,避免了一邊排地溝,一邊補脫鹽水的情況,兩條線的溶劑使用量得到了很好的平衡。9月份以來,裝置污水單排環(huán)比下降近10%。
利舊兩臺儲罐 節(jié)約氮氣3700標立/小時
近期,裝置生產(chǎn)主管梁治祥發(fā)現(xiàn),二線精制單元壓力過濾機的密封氣和反吹氣壓力波動較大,對產(chǎn)品質量造成了較大影響。由于過濾機密封和反吹氣一部分來自氧化反應尾氣,而該尾氣還用于PTA物料風送和干燥等,在間歇式風送時,容易造成氣量不足,壓力降低,影響產(chǎn)品精制提純的效果。經(jīng)過分析,梁治祥從廢棄的PTA一線找到兩個儲罐,安裝在反應尾氣進入壓濾機系統(tǒng)前,起到了緩沖的作用。
“反應尾氣富足時,可以先儲存在兩個緩沖罐中,氣量不足時,緩沖罐自動進行補氣,這樣就能保持系統(tǒng)壓力,減少從外界引入氮氣。”梁治祥一邊說,一邊畫了一幅流程圖,“現(xiàn)在三線也在開,尾氣壓力較高,通過一根跨線接到密封氣系統(tǒng)中來,這樣可以節(jié)約一股氮氣。”
根據(jù)他的想法改造投運后,裝置累計降低氮氣用量3700標準立方米/小時,綜合能耗降低了12千克標油/噸PTA。
擴容一臺設備 降低成本20萬元/年
今年6月,PTA二線節(jié)能改造時,為了充分回收結晶器氣相余熱,他們將不凝氣經(jīng)過洗滌分離后并入系統(tǒng),作為裝置風送氣的補充量。但在實際生產(chǎn)運行中,結晶器氣相分離罐分離效果未能達到設計要求,氣相帶液較為嚴重,對后續(xù)氧化鋁單元的沖擊較大,而且造成后系統(tǒng)管線腐蝕嚴重。
為此,生產(chǎn)主管焦義平經(jīng)過多次現(xiàn)場試驗,提出了一個新想法:擴容增加一臺大型分離罐,以此解決凝液分離效果不佳的問題。
“制作一個罐子的成本很高,而且周期長,顯然不合適這個改造。”焦義平雖然有了想法,但實施起來依舊困難重重。不過裝置設備員根據(jù)物資記錄,了解到庫房內還有一臺因一線停產(chǎn)而積壓的備用分離罐。
經(jīng)過分析,該罐復合層材質為鈦材,設計壓力、溫度等參數(shù)均大于新增罐使用要求,完全能夠滿足裝置長周期穩(wěn)定運行需求。新罐安裝就位投用后,立刻解決了前期結晶器尾氣回收問題。不僅年減少氧化鋁采購費用20萬元,而且避免了因管線泄漏而造成的環(huán)保隱患
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